内江瓷蛋医疗科技有限公司

測氧儀在轉爐煉鋼廠(chǎng)的實(shí)踐應用

當前位置:首頁(yè) >> 儀器儀表技術(shù)文章

測氧儀在轉爐煉鋼廠(chǎng)的實(shí)踐應用 
通過(guò)測氧儀在轉爐煉鋼廠(chǎng)轉爐冶煉過(guò)程的試用,摸索出終點(diǎn)鋼水中C、ao、T的對應關(guān)系,并在H08A等鋼種的冶煉生產(chǎn)中進(jìn)行推廣,取得了指導脫氧合金化操作的良好效果。 
1. 前言 
脫氧合金化是煉鋼過(guò)程中關(guān)鍵過(guò)程控制點(diǎn)。脫氧不足,鑄坯易產(chǎn)生氣泡,嚴重時(shí)會(huì )產(chǎn)生大量的皮下氣泡,影響鑄坯質(zhì)量。在澆注過(guò)程中,加劇了對塞棒、水口的侵蝕。脫氧過(guò)度,不僅浪費資源,還會(huì )污染鋼水導致連鑄產(chǎn)生結瘤等事故,直接影響連鑄坯的質(zhì)量和生產(chǎn)順行。因此,準確掌握鋼水中氧含量是科學(xué)指導脫氧合金化操作的前提,而測氧儀可以精確測定鋼水中的氧含量,為轉爐脫氧合金化及連鑄澆注操作、提高鑄坯質(zhì)量有著(zhù)重要指導意義。  溫濕度計| 沼氣檢測儀| 氣體檢測儀| 氣體分析儀| 一氧化碳檢測器| 可燃氣體檢測儀| 泄露氣體檢測儀| 毒性氣體| 氧氣檢測| VOC檢測儀| 煙氣分析儀| 臭氧檢測儀| 空氣品質(zhì)監測儀| 亮度計| 溫度記錄儀| 溫濕度記錄儀|
2. 測氧儀原理 
氧活度的測定原理是基于一種氧化鋯電化學(xué)電池應用(氧化物固體電解質(zhì)的離子導電)。當固體電解質(zhì)兩邊的氧活度不同時(shí),按能斯特定律,電池產(chǎn)生電動(dòng)勢(EMF)如下: 
EMF=(RT/nF)×Ln(Po2/Po1)  
式中:E ——電動(dòng)勢(mv) 
T ——絕對溫度(K) 
R ——理想氣體常數(8.314j.mol-1K-1) 
F ——法拉第常數(96500C.mol-1) 
Po2 ——被測鋼液的氧分壓 
Po1 ——參比極的氧分壓 
3. 測氧儀的操作工藝要點(diǎn) 
轉爐煉鋼廠(chǎng)使用的是Multi-Celox測氧儀,它是一個(gè)工業(yè)化的、可編程微機化儀器,在測量時(shí)要獲得精確結果必須注意以下幾點(diǎn):測氧探頭必須保持干燥,在使用前及使用時(shí)避免摔跌及撞擊;探槍和補償導線(xiàn)須保持干燥及良好連接,各極之間保證絕緣良好;測氧探頭必須可*地連接在探槍上并在鋼液較為穩定時(shí)快速平穩地進(jìn)入液態(tài)金屬中30—50cm,避免爐襯及爐渣的影響;考慮到煉鋼廠(chǎng)現場(chǎng)電磁干擾的復雜性,從探槍到二次儀表的連接電纜必須嚴格屏蔽,二次儀表應接地良好。 
4. 測氧儀在轉爐煉鋼廠(chǎng)的測試及分析 
4.1 測試成功率分析 
在Q235鋼的測試中,共測38支,測成35支,剔除人為因素,測試成功率為94.7%; 
在H08A鋼的測試中,共測35支,測成32支,剔除人為因素,測試成功率為94.1%;; 
由于此系統有自動(dòng)存儲功能,且可連接普通打印機將測試數據及相關(guān)的測試曲線(xiàn)進(jìn)行打印。測量所得到的溫度曲線(xiàn)及氧電勢曲線(xiàn)在較好地反映了鋼水溫度、氧含量的同時(shí)也可反映出探頭的質(zhì)量;同時(shí),根據曲線(xiàn)及儀表的提示可分析測試失敗的原因,F場(chǎng)測試中反映出設備的穩定性及測試結果的準確性良好。 
4.2 測試結果分 
根據以上測試數據可以看出:C含量的測試基本準確,較好的與目測、光譜分析結果相符,溫度的測試值與爐前現有測溫系統測得數據的偏差也很小。 
因為在轉爐冶煉終點(diǎn)操作中,爐內鋼液中C、ao、T存在一定的統計關(guān)系,為此根據上述C、ao、T測試數據,進(jìn)行回歸分析,擬合公式如下: 
lgc%=2.236+(-1303)/T+(-1)*lgao ① 
應用此公式對測試數據進(jìn)行復合,該擬合公式較為準確; 
鑒于此,可根據公式,由已知C、T推算出鋼液中氧活度值,并以此作為調整合金加入量的依據。 
5.測氧儀在轉爐煉鋼廠(chǎng)的使用效果 
轉爐煉鋼廠(chǎng)爐子容積小,出鋼量低(平均出鋼量在23噸左右),使用測氧儀成本較高,因此在普通鋼種進(jìn)行小規模的試用成功后,又在H08A鋼上進(jìn)行了試用,也取得了較好的效果,通過(guò)進(jìn)一步的摸索后轉入了H08A鋼的大規模使用,F重點(diǎn)討論測氧儀在轉爐煉鋼廠(chǎng)冶煉H08A鋼所取得的實(shí)際效果。 
5.1 鋼水的氧性得到了有效的控制 
在1999年度H08A鋼的冶煉可以分為三個(gè)階段來(lái)看,年初(1—2月)開(kāi)始批量生產(chǎn)時(shí),由于冶煉工藝上存在的問(wèn)題,脫氧度不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,造成鋼水氧性強,15%的鑄坯具有非常明顯的氣泡;在第二階段(3—8月),改善了工藝制度,H08A鋼的質(zhì)量及生產(chǎn)控制雖然有了一定的提高,鑄坯具有明顯氣泡的比例由15%下降到10%;在第三階段(9—12月),通過(guò)使用測氧儀在H08A鋼生產(chǎn)進(jìn)行了工藝探索,鋼水的脫氧程度有了科學(xué)準確的數據,通過(guò)對終點(diǎn)鋼水氧含量與脫氧劑加入量的不斷對比、調整,摸索出了一套準確的脫氧工藝制度,鋼水的氧性得到了有效的控制,在此階段鑄坯具有明顯氣泡的比例降到了現在0.5%,取得了很好的效果。 
5.2 提高了鋼水的可澆性 
從1999年全年的連鑄澆鑄情況來(lái)看,在冶煉H08A鋼中主要的生產(chǎn)事故一是中包、大包水口結瘤;二是水口、塞棒侵蝕嚴重,注流失控;轉爐煉鋼廠(chǎng)中包、大包結瘤的主要原因是生產(chǎn)節奏快,在脫氧程度過(guò)大時(shí),由于未采用保護澆注,低氧鋼水的脫氧產(chǎn)物在很短的時(shí)間內難以積聚上浮,澆注時(shí)在水口富集,導致結瘤影響拉速。這兩種事故都影響了連鑄的拉速并最終導致生產(chǎn)中斷。使用了測氧儀后,由于鋼水脫氧程度得到了有效的控制,造成連鑄事故的因素也因此得到了有效的控制,連鑄的生產(chǎn)事故有未使用前的6%下降到現在的3%,平均壽命由4.5爐提高到現在的12爐,平均拉速由2.1米/分提高到2.9米/分,最高拉速達到3.5米/分。 
5.3 提高鋼水成分命中率 
冶煉H08A鋼中使用的脫氧劑在不同氧含量條件下有不同的增碳、增硅量;使用測氧儀后,鋼水的氧性有了量化的數據,配加脫氧劑更有針對性、科學(xué)性,減少了憑經(jīng)驗加入脫氧劑對成分的干擾,提高了對鋼水成分的控制水平;H08A鋼的成分判定率由過(guò)去的90%提高到99.12%;同時(shí)滿(mǎn)足了用戶(hù)低碳H08A鋼的需求,成品C≤0.08%的比例由60%提高到85%。 
5.4測氧對生產(chǎn)的影響 
在冶煉H08A鋼使用測氧儀之后,由于Celox定氧探頭既可用來(lái)測氧,同時(shí)還可測定爐內鋼液的碳含量及溫度,這樣無(wú)須等取樣即可決定出鋼或后吹,節約了作業(yè)時(shí)間。 
6.結束語(yǔ) 
測氧儀可以準確地測量出轉爐鋼液中的氧含量。 冶煉H08A鋼,準確測量出鋼水氧含量,對冶煉及澆注具有重要的指導意義。在今后的品種鋼生產(chǎn)中,測氧儀有著(zhù)廣泛的應用前景。
發(fā)布人:2011/3/10 10:29:001117 發(fā)布時(shí)間:2011/3/10 10:29:00 此新聞已被瀏覽:1117次