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電廠(chǎng)排灰除塵系統運行流程進(jìn)行分析

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電廠(chǎng)排灰除塵系統運行流程進(jìn)行分析 


【摘 要】 針對某電廠(chǎng)排灰、除塵系統結垢危及安全生產(chǎn)等題目,通過(guò)對系統運行流程進(jìn)行分析,對垢樣和回水等進(jìn)行取樣化驗,以為結垢的主要原因是安裝靜電除塵器后灰水pH值增大,引起排灰除塵系統大面積結垢。提出加阻垢劑、加酸等處理方法。 頻譜分析儀| 電池測試儀| 相序表| 萬(wàn)用表| 功率計| 示波器| 電阻測試儀| 電阻計| 電表| 鉗表| 高斯計| 電磁場(chǎng)測試儀| 電源供應器| 電能質(zhì)量分析儀| 多功能測試儀

某電廠(chǎng)現有2臺670t/h鍋爐和2臺200MW超高壓供熱機組,自1991年投產(chǎn)以來(lái),原有的麻石水膜除塵器效率較低,不能滿(mǎn)足國家對燃煤電廠(chǎng)的環(huán)保要求。因此,于1998年和1999年將8臺5400mm麻石水磨除塵器改為4臺(除塵效率為99.58%)DCL.4-210型靜電除塵器,電廠(chǎng)每年的煙塵排放量由24510t減少到3921t,大大減輕了污染。但是,檢驗職員發(fā)現除塵、排灰系統結垢題目嚴重。經(jīng)對除塵、排灰系統結垢原因進(jìn)行分析,提出了相應的解決辦法。

1 排灰除塵沖洗水系統運行時(shí)存在的題目

該電廠(chǎng)水力除灰系統為灰渣混除方式,其運行過(guò)程是:爐膛排放的爐渣通過(guò)地溝被沖洗水沖到灰渣池;靜電除塵器分離下來(lái)的飛灰也被沖洗水沖到灰渣池,在灰渣池爐渣混合,靠灰渣泵作用輸送到灰場(chǎng);宜诨覉(chǎng)經(jīng)過(guò)沉淀后,上部的凈水通過(guò)回水泵送到凈水池回收,凈水池中的回水一部分經(jīng)除塵泵送到除塵間,攪拌干灰;另一部分經(jīng)沖洗泵分別送到電除塵沖灰、撈渣機沖渣。

排灰、除塵沖洗水系統共有3臺回水泵、3臺沖洗泵、3臺灰渣泵、2臺除塵泵。除塵器改造前,泵基本上每2~3個(gè)月修1次,這是正常維修工作量。從2002年3月以來(lái),泵維修后運行不到7天,泵的電流就下降,出力不足。停運檢查時(shí)發(fā)現幾乎都是泵內結垢題目,垢的厚度一般為5mm左右;除3臺灰渣泵略好一些外,其它8臺泵基本修完這臺立即維修另一臺。泵內結垢,一是造成泵的流通截面積減小,出進(jìn)口堵塞,除塵、排渣能力下降;二是由于底閥結垢,導致備用泵注不上水,備用設備失往作用,影響安全生產(chǎn);三是整個(gè)系統上的管道、閥門(mén)以及地溝噴嘴都發(fā)生了嚴重的結垢現象,使得流通阻力增大,沖洗水、除塵水量減少,除塵、除渣困難。該電廠(chǎng)曾經(jīng)發(fā)生灰溝堵塞以及靜電除器灰斗堵灰現象,運行職員被迫使用消防水沖灰,給安全生產(chǎn)造成很大威脅。

2 排灰除塵系統結垢原因分析

2.1 取樣化驗

在沖洗泵檢驗時(shí),從泵體上取下垢樣進(jìn)行化驗,垢的主要成分為CaCO3。通過(guò)對系統運行流程進(jìn)行分析,以為該系統流通介質(zhì)的成分或酸堿度發(fā)生了變化,造成沿途管道、閥門(mén)、泵的嚴重結垢。因此對凈水池回水和靜電除塵器后的灰水取樣進(jìn)行酸堿度化驗,發(fā)現凈水池水樣pH值高達12.1,灰水pH值為11.0,都是強堿性。又用鹽酸對兩個(gè)水樣進(jìn)行滴定實(shí)驗,計算出凈水池水中氫氧根含量為0.04mol/L,碳酸根含量為0.85mol/L,灰水中鈣離子的含量高達5.01mmol/L。

2.2 原因分析

在水中,CO2、、和(統稱(chēng)碳酸化合物)具有以下關(guān)系: 

碳酸化合物的形態(tài)隨pH值的變化,平衡發(fā)生移動(dòng)。當水的pH值小于4.3時(shí),水中只有CO2;pH=8.2~8.4時(shí),水中有CO2和HCO-;隨著(zhù)pH值升高,CO2含量減少,含量增加;當pH值大于8.4時(shí),水中無(wú)游離CO2,只有和;隨著(zhù)pH值升高,含量增大,含量減少;厮畃H值大于10,因此造成水中含有較多的和少量的,并在過(guò)剩堿度的環(huán)境中碰到含有大量鈣離子的灰水,天生難溶的碳酸鈣:

Ca2++=CaCO3↓

Ca2++=Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2發(fā)生受熱分解,天生CaCO3

Ca(HCO3)2= CaCO3↓+CO2+H2O

pH值越高,CaCO3的溶解度越低,大量CaCO3析出,沉積在水泵內,形成泵內結垢,沉積在系統內,形成管道、閥門(mén)、噴嘴的大面積的結垢現象。其中灰渣泵因含有大量灰渣,沖擊氣力大,垢沉積不下,所以相對的檢驗維護量較少。

那么,在沒(méi)裝靜電除塵器以前排灰除塵系統為什么沒(méi)有結垢呢?我們分析原因如下:

在沒(méi)裝靜電除塵器之前,灰水pH值為7.5,為中性。是由于煤粉燃燒產(chǎn)生大量的煙氣,經(jīng)水膜除塵器把灰除掉,煙氣中含有的SO2、SO3和CO2,遇水天生亞硫酸、硫酸和碳酸,酸堿中和的結果。

從上述分析可以看出,在該pH值下的環(huán)境中,回水中主要含有CO2和少量的,所以只能天生少量的Ca(HCO3)2,還是可溶的物質(zhì)。而煙氣經(jīng)電除塵后,干灰被排走,SO2、CO2排到大氣中,煙塵排放量削減80%,但是SO2排放量增加8%,造成灰水的強堿性,一方面使增加,產(chǎn)生大量CaCO3;另一方面使CaCO3溶解度降低。因此,pH值增大是結垢的根本原因。

3 排灰除塵系統結垢題目的處理

我們主要從以下兩個(gè)方面來(lái)考慮解決除塵、排灰系統結垢題目:一是它的處理對水質(zhì)的要求并不嚴格,只要求能適當降低水中的pH值,保證不結垢即可。二是沖洗水的用量很大,不要在經(jīng)濟上造成很大的損失。為此,解決題目的方法以不結CaCO3垢為原則,并不要求嚴格地除往水中雜質(zhì)。

3.1 加阻垢劑

在水中加進(jìn)少量的藥劑,就能起到穩定碳酸鹽的作用,這種藥劑叫做阻垢劑。常用的阻垢劑有以下兩種:

a.聚合磷酸鹽。目前使用較多的是三聚磷酸鈉和六偏磷酸鈉。它們溶于水后,形成具有-O-P-O-P-的長(cháng)鏈陰離子,吸附在固相CaCO3的表面,使晶體嚴重變形,并與CO3進(jìn)行置換,置換后CaCO3晶體表面電位降低,阻止了CaCO3晶粒進(jìn)一步長(cháng)大而析出。

b.有機磷酸鹽。一類(lèi)是含氮的,如ATMP和EDTMP;另一類(lèi)是不含氮的,如HEDP。這兩種阻垢劑價(jià)格較貴,用在除塵、排灰系統本錢(qián)較高。

3.2 爐煙處理

爐煙處理就是讓含有SO2和CO2的煙氣經(jīng)過(guò)回水,來(lái)防止碳酸鹽水垢的形成。煙氣中的SO2溶于水,天生亞硫酸。

SO2+H2O=H2SO3

亞硫酸在水中溶解氧作用下變成硫酸,酸堿中和,降低水中的pH值,減少碳酸根的含量,并且增加CaCO3的溶解度。煙氣中的CO2與水中碳酸鹽作用,保持易溶的碳酸氫鈣形式,防止碳酸鹽水垢的形成。

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

該方法既阻止了垢的天生,又減輕了SO2對大氣的污染,是具有發(fā)展前途的處理方法,由于技術(shù)上的題目,目前尚不能直接應用。

3.3 加酸處理

由該式可知,加酸可降低水中離子的濃度,這樣可以降低pH值,破壞形成結垢的條件。該電廠(chǎng)嘗試地在灰場(chǎng)加30%的鹽酸,丈量廠(chǎng)側回水pH值為6.3,檢驗班組反映除垢效果明顯,打開(kāi)的泵與閥門(mén)內垢層明顯見(jiàn)薄。

筆者以為,加酸處理,宜加硫酸,不宜加鹽酸。由于水中的Cl-是破壞金屬表面氧化膜,加快腐蝕速度的陰離子,Cl-易被金屬表面氧化膜所吸附,膜中氧離子被Cl-替換,形成可溶性氯化物,導致氧化膜被破壞,金屬表面腐蝕。硫酸不揮發(fā),并且危害較小,天生CaSO4沉淀物的溶解度又較大。

加酸要控制投進(jìn)量。投進(jìn)量大,一方面會(huì )造成浪費;另一方面使pH值過(guò)低,結垢題目就轉為系統腐蝕題目了。pH值略高一些,可以在保證不結垢的條件下,進(jìn)步金屬的防腐性能,一舉兩得。因此,建議加酸后使廠(chǎng)側回水pH值為8.0左右為宜。

4 結論

從以上的分析可以看出,安裝靜電除塵器后,解決除塵、除灰系統結垢題目的方法,是以廉價(jià)、實(shí)用、簡(jiǎn)單為原則,最為方便的方法為加酸處理。假如考慮既解決結垢題目,又降低SO2的排放量,則采用爐煙處理方法較為妥善。目前,該電廠(chǎng)已采用加酸處理方法,基本解決了排灰除塵系統結垢題目。
發(fā)布人:2012/2/15 11:57:00948 發(fā)布時(shí)間:2012/2/15 11:57:00 此新聞已被瀏覽:948次